第六十三章 改造機床
現在李昭主要有兩項事情需要畫圖,第一就是電渣重熔爐,第二項就是軋鋼廠機床改造,其他的倒是沒有什麽特別著急的事情要他做,其實這個時候楊廠長已經怕李昭再拋出什麽驚世駭俗的東西了。
關於電渣重熔爐的設計,前麵拿出來的三噸的,軍工廠覺得太小,李昭有意搞一個十噸的,再大,供電當真會成為大問題。這些項目估計已經八九不離十,但設計這麽一個電渣重熔爐需要考慮的因素也是很多的,不是簡單的放大就行的。要知道,李昭可是從機械部了解到,現在已經有三個廠子搞出了半噸的設備。
但半噸的設備和十噸的設備那完全就是兩個概念,半噸的實現難度實在太小了。不說別的,單說功率,那才幾百千瓦,隨便找個差不多的變壓器都能帶動,隻要線路差不多就能使用,也不需要考慮那麽多的安全問題。
而達到十噸,那就完全是另一個概念了,單單功率一項就讓李昭感覺頭疼,如果將熔化時間設定為半小時,那基本上功率就會在八九千千瓦,而設計,最少要有百分之二十的餘量,這樣算下來,功率直接就過萬千瓦了。為了安全,勢必采用低電壓、高電流設計,那變壓器就基本需要安裝在電渣爐的旁邊,這又要考慮變壓器安全、通風、降溫、粉塵等的問題了。
和三噸的還不同,三噸的畢竟小,很多還能湊合,那設計成十噸的,可能就需要考慮廠房、運轉方式等等,總之設計下來有的是李昭頭疼的地方。
李昭這裏也就先把爐體部分設計出來,然後到時候項目確定下來,再和相應的部門討論實現的辦法,特別是供電方麵,這可是上萬千瓦的功率,可不小。李昭打聽過旁邊的發電站,別人總裝機才十幾萬千瓦,自己這一個爐子就要占十分之一,除此之外,變壓器也是麻煩,我們常見的變壓器可能都是隻有幾百千瓦,上萬千瓦又是另一個概念了。
另一個就是機床的改造,比較不錯的是,這些機床都有圖紙,有些是原廠帶來的,有些是測繪的,不用說測繪的這些肯定都是機械部準備仿製而測繪的。
不過這也給李昭帶來了很大的方便,不然讓自己一台一台去測繪,那也能煩死他,畢竟現在使用的這些老古董,李昭是根本沒有接觸過的,如果沒有圖紙,那他就隻能自己測繪了,那樣的話,隻是測繪就夠李昭忙幾年的,不要以為誇張,測繪的時候,特備是牽扯到機體內部,那是非常麻煩的。
李昭想改造機床就需要根據這些圖紙,重新設計一些零件,替換相應的零件,再根據實際使用進行校正。比如現在約翰牛製造的機床,他們用的也是他們自己的標準製造的,很多時候你會發現,如果換成通用的國際標準,那很多時候都不是整數。這不是一個兩個配件的問題,而是整個都是這樣的問題。
李昭想讓這些設備使用國際標準,就需要有取舍的去改造一些零件。有些簡單一些,比如車床,車床是工件轉動,而車刀通過絲杆控製進給,完成車削加工,他隻需要改造進刀的那一小塊就能解決。
但有的就比較複雜,比如銑床,銑床工件是固定的,而刀具是轉動的,完成進給的雖然也是刀具,但改造上肯定比車床麻煩一些。就比如一種龍門式的銑床,刀頭的電機不但可以跟隨絲杆上下移動,還可以左右沿著龍門橫梁移動,而龍門也可以沿著工作台前後移動,這等於是在六個方向上都能移動,那麽這些方向上的進給都需要改造。
改造這些還需要確定絲杆的精度,如果需要更換絲杆,那就更麻煩了,想製造一根兩三米甚至更長的精密絲杆,那難度可是一點都不小。而想保證機床的精密度,又不得不動這些地方,畢竟絲杆的精度牽扯到進刀的量是否是你需要的。
當然如果機床都是同一個種類,那還問題不大,關鍵是軋鋼廠的機器種類、年代太多,基本需要按照每台機床的情況出設計,不然很可能出現零件不匹配的情況,導致機器損壞。舉個簡單的例子,比如齒輪,你設計的時候如果和原有的齒輪的齒,角度有點不匹配,那直接就可能將齒輪幹費,要知道這些設備可是跨度超過四十年,數個國家,而每個國家還不是同一個廠家生產的,他們用的齒輪也許大小差不多,但齒不同的可能卻非常大,可想而知問題會有多少。
現在李昭就在著手改造一台車床,這一台是廠裏目前狀況最差的,估計也是領導怕李昭失手,先找這一台不怕失敗的,大不了報廢了,對於這台設備,全廠沒有人心疼。這台車床的問題可不少,圖紙李昭看過了,是大毛家四十多年前的設備,采用的是約翰牛的標準,這一項需要改為國際標準。
第二項就是這台車床的設計精度極低,隻能用於粗車,而這台車床的最小進給刻度是六十四分之一英寸,換算成國際標準的話,大概不到零點四毫米,也就是四十絲。這個精度在機械加工中,算是比較大的一個數值了,但卻是這台設備的最小操作刻度,除了粗車,基本一無是處。
零配件就更不用說了,配件的精度也是一塌糊塗,這也導致了裝配間隙都比較大,主軸最大轉速也比較慢,才一千來轉每分鍾,但就是在這樣的轉速下,他的噪音和震動都非常大。電機同樣如此,由於電機殼的加工也有點問題,電機的軸都有些偏心,這個也要改。主軸等的水平度倒是沒多大問題,估計也是調校過得,這個直接影響加工,估計已經改過了。
拿到改造這台設備的要求後,李昭也和安總工商量過,最後給出了改造後加工精度在十個絲的標準上,主軸最大轉速改為兩千轉每分鍾。這樣的話,改造還有點可能,如果達到幾個絲甚至更低,李昭就隻能將這台設備掃進垃圾堆了,因為那不比造一台新的來的簡單。
最後算下來,李昭需要換了三十多個零件,基本上齒輪全換、電機外殼重新鑄造、絲杆、凡是與進給有關的部分都重新做,這些的圖紙全部已經畫好,下發了,估計做的也差不多了,設計的精度都不不算太高,但李昭估計,最終全部改好,這台設備的性能,和廠裏現在大部分車床的性能會差不多,甚至還有可能會更好一些。
原因很簡單,因為這台設備夠重,由於這台設備無論是設計還是加工的精度都很差,導致這台設備的床身、床座用料都非常紮實,那是一台更比兩台重的那種。當然這也是大毛家設備的一貫作風,噪音大,震動大,沒關係,直接加重設備就沒問題了。
這樣隻要李昭的改造將裝配精度搞起來,那麽很容易就能將震動降下來,而震動降下來後,這台機床反而會因為用料紮實,運行會更加穩定,這估計算是意外之喜了吧。
想到這裏,李昭也不想在辦公室裏待著了,就起身先去了電器車間,電機外殼是在這裏鑄造的,李昭要去看看電機外殼搞好了沒有,然後再去鉗工車間,看看配件的生產情況,如果都好了就可以開始裝配了。
先來到電器這邊,詢問後得到了滿意的答複。李昭也拿起測量工具對電機外殼進行測量,結果很滿意,電機主軸偏心的問題基本算是解決了。
接著去鉗工車間,剩下的零件都是在鉗工車間生產的,一問之下,才知道現在沒有完成的隻有絲杆了,李昭了然,這絲杆現在加工還真的有點困難,由於李昭要求的精度相對較高,現在正在由兩位八級工在手工打磨。當然其中一位就是一大爺,李昭也就走過去看看實際情況。